近年来,大庆石化腈纶厂中试车间坚持“科研与节能降耗同行,科研与成本管理并举”,通过加强节能降耗管理,创新科研管理工作思路,实现了节能降耗工作和科研工作的双赢。
今年一季度,这个车间循环水消耗同比减少16.7吨,比指标要求减少12.2吨;A级水消耗同比减少73.3吨,比指标要求减少27.8吨;S4蒸汽消耗同比减少137吨,比指标要求减少77吨。
中试车间于2001年12月份建成投产,是大庆石化腈纶厂的新产品研发和孵化基地。由于属于试验装置,无固定产品和生产计划,生产不连续,试验因素多变,各项消耗都具有不确定性。因此,搞好日常管理,严格控制物耗、能耗浪费,最大限度地降低试验成本就成为当务之急。
从以往的经验看,由于节能降耗工作不到位,很容易造成“生产装置节约,科研装置浪费”的被动局面,限制了科研单位的发展,使之成为生产装置的“包袱”。为此,这个车间强化科研全过程管理,在搞好科研工作的同时,加大节能降耗工作力度,促进各项工作协调发展。
这个车间积极通过强化技术管理、设备管理、现场管理、日常管理,努力达到降低装置能耗和物耗的目的。
在技术管理方面,这个车间的主要做法是对脱泡系统进行技术改造和优化操作,使脱泡开车时循环水的消耗降为零;纺丝开车时,由原来使用A级水,变为使用EC,大大降低了A级水消耗;夏季对装置的中央空调进行严格管理,努力降低空调运行循环水消耗;每年9月25日,严格执行冬季操作法;根据温度变化,对硫氰酸钠罐进行间歇加热,努力降低蒸汽消耗。
在设备管理方面,这个车间开车时对热水泵的密封水流量实行严格控制,不得开得太大;夏季停车时,关掉热水泵密封A级水,节约了水资源;进入冬季时,适当加大其排放量,以达到防冻的目的;停工时随时检查溶牵泵、热牵伸、稀液、水洗、高剪切等密封冷却水阀是否关严,防止泄漏;打扫设备时,坚持用水桶接水拖地,杜绝用水冲地现象。
在现场管理方面,这个车间的主要做法是经常检查和处理现场跑冒滴漏问题,严格日常节能检查和考核,精细管理,努力创建节水型车间和无漏装置。对现场的节能责任区实行挂牌管理,明确负责人、任务内容、标准,强化节能工作管理。
