笔者在采访中,对耗能大户的加热炉燃料提出了疑问,计划部门的主管人员为笔者算了这样一笔帐:消耗1吨燃料油需要1590元、消耗1吨油田气需要1140元、消耗1吨瓦斯需要850元,也说是说,烧燃料油最不划算,烧瓦斯相对最合适。
正是精于这样的精打细算,这个厂按照“价值优先”的原则,最大限度控制燃料油消耗,用水煤浆消耗量平衡全厂瓦斯量,阶段性补入油田气的动态调整燃料结构,根据生产的实际情况及燃料的价格因素,确定不同的燃料使用序列,使能源实现综合平衡和优化使用。
降低加热炉的燃烧耗量,提高热效率是节能降耗的有效途径,在瓦斯压力允许的情况下,这个厂全力以付降低加热炉的过剩空气系数,控制好加热炉的氧含量。机动处加热炉主管陈宣才,平均每月对余锅及加热炉经济节能情况检查两次,对近期查出的10个问题限期整改,并对运行不经济的状况及时指导调整。焦化车间精细调整燃烧,避免偏烧延缓炉管结焦,使加热炉在烧焦周期延长环境下安全经济运行。今年前两个月,全厂加热炉热效率实现88.77%,同比提高了0.89%。
精耕细作抓技改,精雕细刻抓管理
湿润的毛巾固然能拧出几滴水珠,但这种方式仅是节约意识的最初表现,依靠科技进步降低消耗、节约成本、创造效益,是企业发展、提升市场竞争力的根本出路。正是基于这样的认识,这个厂计划、技术、调度等主管部门深分析,细挖潜,针对生产装置现状,全力以付打好优划管理攻坚战。
经调查,这个厂各种储罐多达500个,蒸汽管网密布其间,而许多储罐并不需要使用蒸汽,造成了很大浪费。找准症状后,他们重新规划,进行罐区优化整合,将5个罐区的蒸汽管网及一些静止罐停掉,并有效利用原油的自带温度,使得原油伴热的蒸汽耗量大幅度降低。
输转北油库是这个厂原油储备库,距离厂区有3公里远,6个储罐具有9万立方米的储存能力。为了节能降耗,这个厂经过优化调整,提出原油低库存生产,这样,9个储罐就经常出现“空腹现象”,而原油凝固点低,长年需要蒸汽伴热,消耗了大量的能源。为了省下这笔费用,今年1月,这个厂对储罐进行全面优化,将北油库原油及渣油全部倒出,向厂内输送,利用原油稳定罐区现有储罐满足生产需要,将北油库储罐及所有耗能设备全部停用,项目得以顺利实施,经计算,年可节约蒸汽消耗9.55万吨,合计500多万元。