兰花集团化肥厂通过技术改造,将原先排放的“三废”回收再利用,力促“两煤一电”指标明显下降,每吨合成氨原料煤消耗降低122千克,燃料煤消耗降低70千克,动力消耗降低122千瓦时,同时主要污染物排放指标氨氮降低75%,COD降低48%,等于一年从“三废”中抠回1740万元。
对于煤头化企来讲,炉渣以及“三废”不仅带来环保压力,还将造气炉渣中20%~30%的碳以及含氨废水、废气中的氨白白地浪费掉。为此,该厂将传统的链条炉改为循环流化床锅炉,将造气炉渣粉碎后,与燃料煤按一定比例掺到一起送锅炉使用,实现了煤渣混燃,每天300吨的炉渣全部消化掉,使原来吨氨耗燃料煤降低130~150千克,一年新增效益738万元。废水废气方面,新上了蒸氨装置和吹风气回收装置,对全厂的含氨废水进行了蒸发回收,降低了排放废水、废气中氨氮含量,废水氨氮降低60%,废气氨氮降低80%,全年增加氨产量5940吨,增效772万元。
